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mk官网·(中国)官方网站改善项目《连杆加工工艺优化》效果显著

来源: mk官网·(中国)官方网站
时间:2017-04-28

  4月26日,在mk官网·(中国)官方网站第19期工作改善项目最终发布会上获悉,该公司《连杆加工工艺优化》通过流程优化,减少辅助时间,提高产品外观质量,从而提升生产效率31.1%,改善效果明显。

  多年来,该公司作为专业生产硫化机的老国企,一直高度重视产品创新升级,提质降本增效等工作,公司今年的排产任务同比去年翻了一番,每月产量已达30台以上。连杆加工是生产的一个瓶颈工序,该零件加工涉及到的工序多、周期长 ,平均加工周期为28小时一件,照这样的速度,完成排产任务堪忧,优化连杆加工周期迫在眉睫。

  该公司1月份立即成立项目改善小组,通过调查,不放过每一道加工工序。原组对需要很多工艺拉筋,连杆加工完后还得割开工艺拉筋,并对焊接位置进行打磨抛光,孔内也会积存大量焊豆焊渣,清理费时费力;而采用焊接刀镗内孔时,若刀具损坏,无法迅速退刀,效率也不高。譬如加工连杆Ⅰ、Ⅱ孔的前后Φ473mm宽的平面止口时,用自制的平面刀加工方式,刀具转速必须慢,只有20转/分钟,而且加工后的平面度和粗糙度都不理想,既耗时,加工难度也大。

  该项目组通过原因分析论证后,制定有效改善措施,使用新的机夹刀代替现有的焊接刀,减少磨刀时间,采用反铣刀盘代替原自制平面刀,经过反复实验,再经数次优化后,钳焊、切割、打磨工序全部取消,并且还减少两道搬运工序,且每组连杆减少综合成本450元的费用。按年产300台硫化机计算,预计一年可节省13万的成本费用。此项目现已在企业全面推广应用。

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