学习永不止步,创新永无止境。企业响应集团号召,装备系统内三家橡机企业安排干部互相交流学习一年。2013年6月学员学成归来,在短短半年内,mk官网·(中国)官方网站李军主任就在机加工车间成立了创新工作室,大胆尝试对刀具改进,创新成果在原来基础上有了长足进步,为该车间2014年降本增效工作打下坚实的基础。
自制双肩刃镗刀——迈出创新第一步。该车间的镗床效率一直有待提高,这是一直困扰车间开展降本增效工作的问题。这对刚学习回来就走马上任的车间主任李军来说,看在眼里,急在心里。通过这一年在兄弟单位的交流学习,让他深受启发。一把双刃镗刀的新型加工刀具可以减少一道镗床加工工序,生产效率提高30%。
可该刀具价格昂贵,每把需3万多元。本来就为了降成本、提效率,他没舍得买。从供应商借来一试,发现该刀具“水土不服”,实际加工出的工件效果并不好。通过研究,一个大胆的想法,闯了出来!“我们可以自制一把合适自己的!”于是,车间创新小组立即与厂技术中心工艺组探讨,通过消化国外同型号双刃镗刀,并结合本厂零件的加工特点进行优化改进,设计了一款全新自创的双肩刃镗刀。几个月反复试验、整改,该新品成功将工件从原来的粗镗、半精镗、精镗减少了半精镗的中间环节,效率不仅提高了30%,加工时产生出来的铁屑断屑情况明显减少,工件表面质量也有明显提高。
有了第一次的成功体验,该创新小组的步伐更为稳健。进一步提高该镗床精镗的效率和质量,自制机夹式镗刀的推广应用应运而生。原来车间一直用的是焊接式镗刀,自制的机夹式镗刀的研制成功,既可以让转速快了50%,走刀量还增快30%,为此,车间立即组织操作者对新刀具的使用培训,操作者反映良好,效果明显。
经过近几年的统计,机加工车间一年使用的刀具近百万。如果在年产量不变,成本能减少,等待他们创新小组的创新工作还有更多。
“铣刀、钻头刃磨中心”项目的启动,为“旧刀具”找到一个“新归宿”。如能用万能工具磨对磨损刀具进行磨削,可最大限度提高刀具重复利用率,还能消除了大量手工磨刀时间,有效降低成本的同时,还能提高了工人的工作效率。譬如,硫化机的墙板,在加工时,会磨损大量无法手工磨光的加长铣刀。这种铣刀是车间价值最高且最难磨的一种刀具。此刀直径50毫米,一把需花近500元,一年购买近5万元的成本。
车间创新小组联合生产、持改办等多个部门成立项目攻关小组分析现状,提出可行性研究报告,并通过厂部审批后,于8月中旬,正式展开了此项目的前期调研分析工作。项目组寻找到一组废旧的磨床,更新其附件,恢复精度,并尝试对其镗、铣床的刀具进行二次磨削加工回用。
经过反复试验,终于,在12月初,第一把改进后的加长铣刀顺利加工完成,对现场多个产号墙板加工后,达到图纸要求。目前此磨床已磨出加长铣刀近30把,并同时投入到正常生产节奏中,力争在今年降低加长铣刀成本的30%。
2013年12月,该厂机加工车间的创新小组被桂林市总工会授予“2013年度先模创新工作室”,这也是该厂持续重视科技创新工作结出的硕果之一。2013年度该厂共申请专利28项,其中发明专利10项,是发明专利最多的一年。