北国初冬的早晨,寒气逼人。尽管如此,丝毫影响不了正在客户现场调试的mk官网·(中国)官方网站成型机调试团队。兴许是挤在狭小的观察房内,熬了一夜的他们没有感觉到寒意和倦怠。
就在几天前,他们还在调试,并不断测试复核验证每个工步的技术参数和要求。作为mk官网·(中国)官方网站成型机设备调试人员,协助客户共同解决疑难问题,他们责无旁贷。然而,虽然他们一丝不苟的进行了设备调试,但连续测试成型出来的几条胎胚,在最后定型完毕开始贴合缠绕时,却发现整个胎体都会有一丝偏左倾斜。
这是客户一个新项目,出胎质量直接影响到项目成败。由于首次做这种大规格的轮胎,他们也都没有十足的经验。现场工艺负责人下令一定要查出原因,那么找出问题根源就成了追查工作的关键。首先,从机械设备查起,启动我公司生产设备,将胶料严格按照工艺要求一步步在设备上进行贴合、传递到最后胎坯成型,这期间,现场人员紧盯成型设备每一步动作是否标准,我们的设备不负重望,不偏不倚,极其顺畅的完成了所有动作。“机械造成偏移”问题排除。我们的成型机没有问题。问题到底出在哪?现场的每一个人都捏了一把汗。
现在要从轮胎工艺尺寸查起。通过局部调整,取到更合适的经验值作为工艺值,以它为模板又做了一条胎进行检测。通过人工标尺测量,还是没能最终解决左偏移的问题。再一次回到从成型胎筒传递到定型鼓的整个操作过程找原因,在确保成型和带束胎筒位置准确的同时,经过多次测试调整充气压力和定型速度匹配值后,再次人工测量,基本解决了左偏移问题,可最终成功与否还是需要在X光机检验合格才能算数。正在大家准备松一口气的时候,我们发现,其实更严峻的考验还在后面。
果然没有我们想象得那么简单,这个高2米7的“巨妖”还是没能逃出X光机的“火眼金睛”,检验没有过关。问题再一次又回到了“机械设备操作”这块最开始排除了的问题上来。一轮又一轮紧张地研究、分析、商讨之后拿出了一个新的方案,轮胎工艺尺寸改变,对应的设备技术参数也做相应微调,不放过任何一个疑点。大家协同合作,分头行动,各司其职,就这样,几个“白天不懂夜的黑”的日夜交替之后,历经“磨难”的轮胎“巨妖”终于要“修成正果”了。大家翘首企盼,终于硫化好的巨胎出罐了,它被再一次的“送”进了这个密闭的检验房内,接受“审判官”X光机的检验。
此时已是凌晨五点,外面也许已经结冰了吧,此时的气温也许越发的低了,可挤在这观察的小房子里,大家并不觉得气温的降低。十几双焦急等待的眼睛紧盯着检验机的画面,大家屏住呼吸,房间内异常安静,貌似只能听到隔壁房间轮胎“巨妖”在旋转架上转动的轱辘声,它像似摆出一副真金不怕火验的姿态,“故作镇定”地转着圈。随着新一轮曲线出现,“直线!直线!不弯了,不弯了”这不足6平方米的小房子里欢呼声,大笑声,此起彼伏。熬夜,加班,吃盒饭,没人再去计较。他们一直坚守的这份执着,就在这一刻终于有了回报。他们成功了,我们也成功了。此刻我们就像战线联盟的战士,共同坚守着阵地,不到最后胜利,都绝不会轻言放弃。